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某核电站海水泵推力轴承温度米兰体育官方网站(MILAN SPORTS)赔率最高在线投注平台高故障分析及处理

作者:小编2025-02-07 21:31:05

  米兰体育官方网站(MILAN SPORTS)赔率最高在线投注平台(访问: hash.cyou 领取999USDT)l 丝. 掌 窆 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 纂 核 电 玷 海 水 泵 推 力 轴 承 温 度 高 改 障 分 析 及 处 理 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司 安徽电气工程职业技术学院尹以宣 何鹏 【 摘要】某核电站1#、2#机组8台海水泵上轴承频繁出现温度波动,波动幅度最高达3O℃,并超过了报警值 (76℃) 。通过对此现象的分析,了解轴承温度上升的根本原 因,采取有效地措施解决上轴承温度高的故障,保证机组的安全运行。本文通过对故障原因判断、分析,提出解决海水泵上轴承温度高的方法,为今后类似故障判断提供 指导。 【 关键词 】泵;轴承;温度 1. 引言 某核电站海水系统为重要海水冷却系统, 主要为电站一、二回路设备冷却水系统提供冷 却源。每个机组设置4台海水泵,在夏季需要 3台海水泵投运才能满足机组的冷却要求。另 外,运行的海水泵因万向节联轴器的特殊需 求,每运行两周需要停下来添加润滑脂,所以 在高 温季节 必须 保证4台海 水泵可 用 。自投运 以来,1#、2#号机组共8台海水泵频繁出现上 轴承温度波动,波动幅度最高达30℃,并超过 了报警值 ( 76℃) 。尽管试图通过增加上轴承 冷却水量来降低上轴承温度,但是启泵试转后 上轴承温度仍达到68℃后发生了快速的上升现 象,一直达到72℃停泵值 ( 如图1所示) 。海 水泵的故障严重影响到核电站的运行安全,需 立即进行处理 。 ;;: i i i l i ii i ii i : ;i i ; 目 i i 一} l 8 i i i; i 2 ;i ; m F4 %i i i i; i ;i i ; 图1 故障海水泵启动后上轴承温度趋势图 2. 海水泵结构及轴承情况介绍 每台机组设4台并列运行的容量为33. 3% 的海水泵。海水泵为立式安装的双吸单级泵 ( 相关参数见表1⋯ ) ,壳体分离式离心泵 , 垂直安装,单台泵的流量为12490m 3/ h,扬程为 23. 2m,泵体水平线低于最低海水水位,每台 泵由垂直、常速电动机驱动,该电动机布置位 置高于正常潮位。 表1 海水泵性能参数 美 国ITT A C Custom 生产 厂家 Pum p公司 48 × 42 W SDD - V型立 式 型号 双吸离心泵 流量 12,490m 。 / h 转速 596r / min 扬程 23. 3m 电功率 950KW 海水泵轴处安装有推力轴承 ( 相关参数见 表2) ,上部是一对 “ 面对面” 安装的圆锥滚 子推力轴承 (SKF 32232/ SKF 32030 x ) ,下部 SKF 32232型轴承承受转子的重量。其中,SKF 32030X型小轴承约束转子向上的轴向移动,两 个轴承面对面安装也承受转子产生的径向力。 在上部推力轴承和下部径向轴承处各装有一电 阻温度探头 (RTD) 用于监测泵运行时上、下 轴承处的温度。另外,在泵轴的上端部处还装 有两个振动测量探头,成9O 。夹角布置,用于 监测泵的径向振动。上轴承室处安装有冷却水 室,冷却水源为生活水,流量通过节流孔板控 制在0. 2728m 3/ h。 表2 推力轴承参数 项 目名称 SKF 32232 内径 160II】 IIl 外 径 290m ~ 基本动载荷 880, O 00N 额定转速 1 l O Or/ m i n 润滑腊 3. 海水泵推力轴承温度高的原因分析 在排除仪控设备故障和系统运行影响后, J l l l { SKF 32030 X 150m 225m m 369. O 00N 1500r / m i n M ob i 1UX EP2 一174一 电子世罩 _ 幸 从机械角度分析引起轴承温度波动的原因主要 有以下几个方面 : 3. 1 轴承的装配质量不达标,主要集中在 轴承未安装到位。分析原因大致如下:轴承加 热温度不够高,轴承 内孔在轴承安装过程中已 经冷缩,无法安装到位。轴承内孔、泵轴外表 面或者轴肩表面有异物、毛刺,导致轴承无法 安装到位 。轴承 安装到位后 ,没有增加适 当预 紧力,轴承在冷却后,导致轴承和轴肩之间存 在 间隙。 3. 2 轴承润滑油脂添加数量不合适。具 体表现在两个方面:油脂量不足时 ,润滑效 果差,轴承滚珠与外圈之间的摩擦力增大, 产生的热量增多,轴承温度上升。油脂量过 多时,轴承游隙变小,不利于散热,且由于 搅拌作用使轴承摩擦阻力加大,造成轴承温 度升高。另外,海水泵用的是M obi l ux EP2润 滑脂 ,该润滑脂是锂基润滑脂,它 的使用范 围- 29℃~12l ℃,抗氧化性好,抗水性好 ,可 使用在低 温。在较低转 速设备上使用 ,但 它的 黏度大,自流性差。从海水泵轴承室的结构 ( 如图2所示) 来看,下部的推力轴承的润滑 是一个被忽略的地方。如果从正常的加油孔加 油,由于M 0i bl ux EP2润滑脂的黏度较大,油 脂将很难流到该部位。海水泵工作转速596转/ 分,它的油脂很容易在转动时被压到滚柱处, 或被甩在轴承室内壁或粘附在滚柱上,当泵运 lOO d, 时左右,轴承润滑脂的损失,在将原来 的良好的油膜破坏,新的润滑油很难流到滚珠 上,容易造成轴承发热现象。 冷却水肇 常_ 电臻 : 图2 海水泵上部轴承室构造 3. 3 轴承冷却水冷却效果差,主要原因包 括:冷却水流量不足、冷却水管道堵塞。 3. 4 轴承游隙过小。采用过盈配合会导致 轴承游隙越小,轴承游隙过小,轴承滚珠与外 圈摩擦增大,热量产生增多,轴承温度升高。 3. 5 轴承润滑油脂选型不合适,主要表现 在抗高温性能差,在温度超过100℃时,油脂 粘度变小,润滑效果差,轴承出现异音或温度 升高。一般来说,轴承设计和制造的油膜值要 比实际安装后油膜值大,这是因为轴和轴承是 过盈配合,存在着滚道和滚珠变形的情况。导 致设计的油膜值偏小,但这个问题在轴承经过 段时间磨合后才能达到一种 良 好的动态油膜 值 。 一4. 处理海水泵推力轴承温度高故障的方法 4. 1 确保轴承装配到位。首先,轴承加热 温度控制在l 00℃~l lO℃之间(SKF推荐93℃) , 加热温度不能过低,也不能过高,否则会使轴 承发生退火,影响轴承的机械性能。轴承加热 期间,使用红外测温仪对轴承表面的温度进行 监测。达到规定温度时,快速将轴承安装至规 定位置 上,并随之 安装 锁紧螺母 ,以便在轴承 冷却前 给轴 承施加一 定的预紧力 。由于海水泵 万向节轴安装时偏心值接近于0,此海水泵电 机推力轴承按只承受轴向载荷考虑,故锁紧螺 母的最小轴向预紧力10296N 。 4. 2 确保轴承的装配游隙在0. 2O ~O . 23m。 根据厂家维修说明书,更换上部推力轴承后, 控 制装配游隙在0. 18~O . 23II ln,但根据现场实践证 明,若游隙为0. 18咖,轴承运行后温度相对较 高,在环境温度升高的情况下,轴承温度还是 可能存在过热的情况。所以,游隙尽量控制在 0. 20~O . 23m m ,但不能超过0. 23m ,否则,泵 运行一段时间后,随着轴承磨损加重,游隙会 逐步增加,将可能导致泵运行出现异音,也不 利于泵正常运行。 4. 3 增加上部轴承冷却水流量。因为设计 原因,冷却水室结构不容易改变,但现场可以 在冷却水管出口加装一个节流孔板,以增加冷 却水在冷却水室内的停留时间,间接增加冷却 水流量,改善冷却效果,及时带走轴承运行产 生的温度,进一步降低轴承温度。 4. 4 选择适当的油脂类型,并确保油脂添 加适量。根据厂家说明书,该泵的润滑油脂应 该选择M obi lux EP2。该润滑脂是锂基润滑脂 , 其使用温度范围为一 29℃~121℃,抗氧化性 好,抗水性好,可使用在低温 ,且EP2润滑油 在高温不会发生油脂变稀液化现象,容易建立 运行 良 好的油膜。同时在,在润滑脂填充量上 也要特别注意。油脂填充量一般按转速确定, 转子转速小于1500rpm 时润滑脂填充量为轴承 室 容积 的2/ 3;转子 转速 在 15o0~ 3000rpm 时 润滑脂填充量为轴承室容积的1/ 2;转子转速 在大于3000r pm 时润滑脂填充量为轴承室容积 的1/ 3。因海水泵工作转速596转/ 分 ,所以, 轴承室润滑脂填充量可控制在轴承室容积的 2/ 3~1/ 2之间,大约为600g。填充时要一边填 充一边手动盘动轴承或转子 以确保填充均匀。 另外,根据实践经验,在泵复役试验期间,可 以根据轴承运行情况,若轴承运行声音不柔 和,可以酌情再添加一定量的油脂,但要时刻 关注轴承温度变换情况。 5. 结束语 按照上述方法,我们从轴承的装配质量、 轴承游隙以及油脂添加量等几方面加以控制, 很好地解决了海水泵上轴承温度高的故障,确 保 了泵 的可靠运 行。 参考文献 【 1 ] 吕克主编. 最新国内外轴承代号对照手册[S]. 北京: 机 械工业 出版社, 20O1. 【 2]黄希贤, 曹占友编. 泵操作与维修技术问答 . 北京: 中